日前,歷時半年研究攻關,金鉬集團金屬分公司“青春有限 創(chuàng)意無限”青年創(chuàng)新競賽項目——“一次還原轉爐綜合性能優(yōu)化”項目圓滿結項,通過“兩改”“一優(yōu)”“一增”,二氧化鉬產(chǎn)量、鉬粉過篩率分別較之前提高了50% 和15%,年可累計創(chuàng)造經(jīng)濟效益約78.4萬元。
一次還原轉爐是生產(chǎn)二氧化鉬的關鍵設備,自動化程度高,產(chǎn)品一致性強,但在運行過程中存在原料流動性差,水汽排放不順暢,爐膛內(nèi)部粘料等現(xiàn)象,導致產(chǎn)量低、運轉率下降。
“針對鉬粉生產(chǎn)中的這些難點,項目組首先從源頭做起,將“主攻點”放在解決原料流動性差這一根本問題上,把好原料“適配關”。通過統(tǒng)計、分析,確定出原料中的9大類90項化學和物理指標,在生產(chǎn)中,根據(jù)這些指標、外觀、手感三個維度對原料進行分類處理,最終挑選出適配轉爐生產(chǎn)的原料,使這一問題迎刃而解。”該項目負責人、鉬粉分廠團員青年、技術員張強說。
“在對出現(xiàn)問題進行深入分析研究的基礎上,我們重點實施了‘兩改’‘一優(yōu)’‘一增’?!表椖拷M成員、鉬粉分廠廠長弋社峰如數(shù)家珍般娓娓道來,“兩改”,一個是改造提升下料閥門裝備,對之前閥口開閉方式進行了優(yōu)化調(diào)整,物料通過下料口時暢通無阻;另一個是改變回氫管線路,一段還原作業(yè),氫氣溫度不需要太高,我們?nèi)コ私o氫氣加熱的熱交換器,使物料結塊減少、爐內(nèi)水汽排出更加通暢。“一優(yōu)”,就是優(yōu)化生產(chǎn)工藝,在實際操作中,摸索出最佳爐管轉速、工藝溫度和根據(jù)物料的干濕程度對爐壓進行精確調(diào)整的方法,這一番“優(yōu)化”下來,物料干散無結塊,也不易在爐膛內(nèi)部粘附?!耙辉觥?,就是新增了爐壓檢測裝置,采用外接U型液體壓差計監(jiān)測爐壓,確保安全生產(chǎn)?!?
該項目指導老師、金屬分公司副總經(jīng)理趙新瑞表示,通過對一次還原轉爐綜合性能進行優(yōu)化,大大提高了生產(chǎn)效率,降低了運行成本。二氧化鉬產(chǎn)量提高了50% 、鉬粉過篩率較之前提高了15%以上,新增經(jīng)濟效益明顯。