近年來,陜西美鑫公司堅持把科技創(chuàng)新和技術改造作為提高運行質量、推動節(jié)能降耗的一項重要工作抓手,堅持以支持一線、服務一線的理念,鼓勵和支持生產(chǎn)一線的技術改造。各生產(chǎn)單位克服困難、主動作為,一項項技術改造在基層落地生根,實現(xiàn)了諸多領域的創(chuàng)新和改造,也為公司轉型發(fā)展注入了強大動力。
改造改出新成效
2019年以來,陽極分公司積極推進環(huán)保技改項目實施。焙燒環(huán)保技改,主要是在現(xiàn)有焙燒爐爐面設置目前國內(nèi)最前沿的脫硝裝置,在原有電捕焦油器串聯(lián)氧化鋁干法凈化系統(tǒng)后新增石灰石―石膏濕法煙氣脫硫裝置。煅燒環(huán)保技改,主要是在現(xiàn)有煅燒系統(tǒng)廠房內(nèi)部煙氣出口串入脫硝裝置,在原有煅燒煙氣系統(tǒng)余熱鍋爐煙氣出口,除塵器出口后新增石灰石―石膏濕法煙氣脫硫除塵裝置。
改造后,兩個項目二氧化硫排放量都將低于30毫克每標準氣壓,氮氧化物排放濃度均低于50毫克每標準氣壓,全部符合關中地區(qū)最新排放標準。
2020年3月,在鋁鎂合金分公司電解一車間任雷技術團隊的持續(xù)努力下,集吸塵、送塵為一體的電解生產(chǎn)用虹吸式自動吸塵器,在500KA電解鋁生產(chǎn)線自發(fā)研制成功。該吸塵器采用虹吸負壓原理,以現(xiàn)有電解廠房壓縮空氣為動力,直接將散落于電解槽周邊的粉塵物料吸收,并當即返回至生產(chǎn)槽內(nèi)??捎行У亟鉀Q了生產(chǎn)現(xiàn)場,特別是電解槽上、下部隱蔽部位的粉塵清理難題。經(jīng)現(xiàn)場測試,該吸塵器有效工作幅度為:吸塵幅度水平20米、垂直4米,最大輸出揚程5米以上,可完全滿足常規(guī)電解廠房生產(chǎn)散料清理需求。與此同時,該吸塵器具有成本低廉、操作靈活簡單等突出特點,對于降低現(xiàn)場工人勞動強度也將發(fā)揮巨大的促進作用。
改造改出新面貌
自2019年5月,陽極分公司成型車間利用停產(chǎn)期,有針對性的對懸鏈廠房暖氣系統(tǒng)進行改造。改造期間,車間自行繪制施工圖紙,自制暖氣片,組織留守職工實施暖氣改造及保溫工作。改造后,原有?48主管道被更換為?89主管道,主管道也用保溫棉進行保溫,拆除原有的18組低效暖氣片后,采用?133無縫鋼管結合現(xiàn)場空間定做暖氣片,暖氣片外表面涂防銹漆和銀粉漆,達到既美觀又實用的效果。改造后,原有暖氣冬季溫度低、成型機冷卻水及碳塊吹水裝置經(jīng)常被凍住,板鏈旋轉設施經(jīng)常打滑,嚴重制約生產(chǎn)的問題徹底得到了根治。
2020年下半年,質檢計量中心投入人力物力,利用停煤期的空檔,配合施工單位對入廠煤采樣平臺進行了防雨防水改造:給裸露的設備加裝了藍色防雨棚,拉起了綠色防飄雨網(wǎng),集樣間進行地面硬化。同時,質檢計量中心積極聯(lián)系檢修部門對4臺采樣機進行了維護和保養(yǎng),對前期受雨水腐蝕的設備外殼進行了打磨噴漆,加固防護圍欄,徹底清掃環(huán)境衛(wèi)生。改造后的取樣平臺干凈整潔,煥然一新。過去設備長期受雨水侵蝕,表面腐蝕嚴重,集樣間地面泥濘不堪,設備短路斷電時有發(fā)生等情況得到了徹底改變。
截止目前,在公司各條生產(chǎn)戰(zhàn)線上,有效果、易操作的技術改造層出不窮,為支持創(chuàng)新、鼓勵創(chuàng)新,公司出臺《科技創(chuàng)新工作管理制度(暫行)》,使科技創(chuàng)新、技術改造成為公司發(fā)展內(nèi)生動力和助推劑。
【責任編輯:王涵瑞】